前級全橋驅動詳解
再來重點講講全橋驅動電路吧。
先上圖:
先貼上驅動電路仿真出來的波形圖看看:
這是驅動供電電壓為15V,驅動占空比為48%,開關頻率為35KHZ,仿真開機5mS內的驅動波形。
其中:
紅色為左橋臂下管波形;
綠色為左橋臂上管波形;
藍色為右橋臂下管波形;
棕色為右橋臂上管波形。
從整提的趨勢來看,在2-3mS以后的驅動波形基本穩定了。
下面看看4-5mS時穩定的波形:
再看看啟動始端最不穩定的那一段的波形:
先來說說這個驅動波形的問題:
1.驅動電壓的最高值在14V左右;
2.驅動電壓的最低值在11V多點;
3.從啟動到驅動波形穩定,橋臂上下管開關切換時的驅動電壓在2V左右。
再來一張加強驅動的波形:
驅動供電電壓、占空比、頻率都不變。
從趨勢來看,在1.5mS以后就穩定了,比上面那張2mS之后才穩定,在這個時間上是強了一點點,驅動電壓的幅度也整體上升了。
看看穩定之后的波形,注意看幅值,提高到了13V左右,整體提高2V左右,驅動的確相對上面的加強了不少。
再來看看驅動始端那段不穩定的波形。
最高值飄高到了19V左右,驅動電壓上來了,到實際對MOS而言,驅動的效果會不會有提升呢?相信有也是極小的,小到可以忽略了。
但再看看下端,驅動電壓最高的那段,下端也被懸浮了。開關橋臂切換的電壓被提高到了4V多點。
大多數的MOSFET的開啟閾值都在3-4V左右,也就意味著在這斷時間內,開關橋臂是直通的。
直通的周期長達幾個周期,整體時間上看似也不算很長,
但這個對電瓶供電的開關橋臂而言,是致命的,電流瞬間就到了幾百A+
這就是加強驅動后,反而燒管的原因了。
同時,這個驅動電路很難讓開關橋臂切換的電壓剛好在0V
(可以對負端進行鉗位產生負壓讓切換點電壓位移至0V,但需要提高驅動供電的電壓,而且還得抑制灌電壓的問題)
而對于2V左右切換對于大多數功率MOSFET是完全沒問題的,但不排除部分低壓MOS的開啟閾值比較低的可能,所以這個驅動電路在選擇MOSFET時也得講究些。需要選用開啟閾值盡量高點的MOSFET。
更糟糕的事情是,這個驅動波形在實際電路中,很難捕獲到。
因為其出現的時間會隨驅動的參數而改變,并不是在第1個周期出現,除非模式抓取比較困難,當然,如果你有牛B的的深存儲高采樣率的示波器,對開啟前數mS的波形進行捕獲是可以抓到的。
在這一點上不得不吐槽下我現在用的DPO2014了,有點不給力,還是比較中意上次試用的DS4054(DS4014)。
下面這張就是仿真5mS之后關機的波形:
關機后會發生震蕩
上圖中震蕩發生在5-6mS直接比較嚴重,而6mS之后的震蕩幅值在2V以內,對MOSFET不構成威脅,來一張5-6mS的波形放大看細節:
最糟糕的地方再放大看:
圖很直觀,出現直通了,而且是很嚴重的直通。
但這個問題被我完美解決了,或許我的解決辦法不是最好,大家可以先討論下有沒有其他的解決辦法。
由于對角橋臂的功率管時序一致,出現波形重合,所以導致測量的4個波形只顯示了2個。
下面把它們拆分為左橋臂和右橋臂:
圖都是高清的,可以直接點擊放大看,下面還是對5mS后關斷的地方繼續放大查看:
從波形圖上可以很直觀的看到,2個橋臂的都出現了直通。
在48V4000W的那個逆變器上,是通過檢測管壓降來處理這個直通問題的。
但這個管壓降檢測有2個非常大的問題:
1. 大電流的情況下,干擾比較嚴重,需要預留比較大的保護值余量。
2. 管壓降檢測直通式才動作,也就是直通已經發生了,保護電路處于被動狀態。
下面先看我采用主動控制方式解決這個問題后的2個下管的驅動波形圖:
再放大了看:
看起來是不是很完美?
這個直通的問題雖然被解決了,而且是主動的控制方式解決這個問題了,但并不是說這個關斷后的震蕩問題就不存在了。
注意,這句話并不矛盾,下面貼上2個橋臂的波形看看就知道為什么這么說了:
再放大看看:
看明白了吧。
2個橋臂的上管仍然存在這個問題,但下管已經不存在這個問題了,所以直通問題解決了,震蕩并沒有完全消除。
個人水平有限,不知道大家有沒有更好的解決方法能完全消除這個震蕩的問題,歡迎大家探討。