生產制程中有的問題請進來吧
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@燎原星火
前段時間我碰到過案例:有個同行的高導共模電感,繞前先側AL值(因為其買的是便宜貨,所以每次都要篩選),合格后去拉線(1.3mm漆包線,磁環31*19*15mm),拉好后測試以便調整圈數(因為客戶不但有電感量下限要求,也有上限要求),測試總有一些感量低不少.而其含浸烘烤后總有些電感量又偏高了,超出上限(當然是冷至正常溫度測試).起先我是懷疑磁芯內應力問題.可我把磁環先側AL值再貼上數據后去烘烤,冷卻后測試幾乎沒變化,但拉好線后測試數據再烘烤,冷卻后再測試又有些升高了不少現在我是對這個原因有了結論了,當然還沒經過其他同行確認.看看樓主是這么分析的
我并未試驗過此類產品,不敢妄加猜測,不過個人認為是烘烤后兩種材料熱脹冷縮不同導致銅線和磁環結合更加緊密而導致的吧!
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@dengsan3
我并未試驗過此類產品,不敢妄加猜測,不過個人認為是烘烤后兩種材料熱脹冷縮不同導致銅線和磁環結合更加緊密而導致的吧!
呵呵,更緊不會偏高的,而且差別不少,升高20%以上!
經過我分析,得出結論如下:
由于他們用的是便宜鐵芯,材料本身很差.我特意弄了一些記錄了拉線前/后及烘烤前/后的電感量差別.把發生比較大變化的拿出,弄掉環氧樹脂,浸入上了色的凡立水稀釋劑中浸泡數小時,然后拿出敲碎,終于發現我要找的東西:有內傷——磁環本神有裂紋.我認為這是由于線徑較粗,拉線后會把有裂紋的磁芯裂紋處發生了偏移,相當于加了氣隙,導致電感量下降.烘烤時由于銅線伸長率大于磁芯膨脹率,因此偏移磁芯有了相對的回復,使電感量有所升高.加之銅線應力恢復,冷卻后也不象剛拉線那樣讓磁芯裂紋處便宜量那么大了,所以...
經過我分析,得出結論如下:
由于他們用的是便宜鐵芯,材料本身很差.我特意弄了一些記錄了拉線前/后及烘烤前/后的電感量差別.把發生比較大變化的拿出,弄掉環氧樹脂,浸入上了色的凡立水稀釋劑中浸泡數小時,然后拿出敲碎,終于發現我要找的東西:有內傷——磁環本神有裂紋.我認為這是由于線徑較粗,拉線后會把有裂紋的磁芯裂紋處發生了偏移,相當于加了氣隙,導致電感量下降.烘烤時由于銅線伸長率大于磁芯膨脹率,因此偏移磁芯有了相對的回復,使電感量有所升高.加之銅線應力恢復,冷卻后也不象剛拉線那樣讓磁芯裂紋處便宜量那么大了,所以...
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@燎原星火
呵呵,更緊不會偏高的,而且差別不少,升高20%以上!經過我分析,得出結論如下:由于他們用的是便宜鐵芯,材料本身很差.我特意弄了一些記錄了拉線前/后及烘烤前/后的電感量差別.把發生比較大變化的拿出,弄掉環氧樹脂,浸入上了色的凡立水稀釋劑中浸泡數小時,然后拿出敲碎,終于發現我要找的東西:有內傷——磁環本神有裂紋.我認為這是由于線徑較粗,拉線后會把有裂紋的磁芯裂紋處發生了偏移,相當于加了氣隙,導致電感量下降.烘烤時由于銅線伸長率大于磁芯膨脹率,因此偏移磁芯有了相對的回復,使電感量有所升高.加之銅線應力恢復,冷卻后也不象剛拉線那樣讓磁芯裂紋處便宜量那么大了,所以...
有道理啊 跟你學了一個新知識啊 呵呵
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