生產了一批控制模塊,內部也就變壓器和運放單片機什么的啊,也不是太復雜。然后放到塑料盒子里用環氧樹脂灌封。
現在發現幾例不良。有一例運放放大倍數變得很大,有一例放大倍數變為原來的一般,有一例傳感器輸入信號被某處漏電拉高了。
這幾個不良,出廠測試時是好的,然后使用了一段時間半年以上吧,就出問題了。將這幾臺環氧樹脂拆開后,產品就正常了,然后不良現象怎么都無法復現??紤]是不是使用了一段時間,環氧樹脂哪里漏電啊。如果環氧樹脂內部應力大應該不是造成這種故障啊。
大家幫幫忙分析下啊。
生產了一批控制模塊,內部也就變壓器和運放單片機什么的啊,也不是太復雜。然后放到塑料盒子里用環氧樹脂灌封。
現在發現幾例不良。有一例運放放大倍數變得很大,有一例放大倍數變為原來的一般,有一例傳感器輸入信號被某處漏電拉高了。
這幾個不良,出廠測試時是好的,然后使用了一段時間半年以上吧,就出問題了。將這幾臺環氧樹脂拆開后,產品就正常了,然后不良現象怎么都無法復現??紤]是不是使用了一段時間,環氧樹脂哪里漏電啊。如果環氧樹脂內部應力大應該不是造成這種故障啊。
大家幫幫忙分析下啊。
到今天一共發現5個不良,1%的不良率。發現5%左右內部電阻發生了變化,大概變化了2%,估計是因為內部應力太大導致電阻放生變化。
最主要的是1%的不良,都是客戶退回來的啊,發貨前車間都通電老化至少一個禮拜的,然后都調試好幾遍都沒有發現問題。基本都是半年后退回來的,都是驅動電機功率比較大的型號,估計工作環境溫度稍微高些。
拆開后發現都是固化劑漏電,有兩個用萬用表一量發現本來10K的電阻,量出來幾十歐姆,有幾臺導致放大倍數產生變化,有一臺放大倍數變成了原來的一般,有一臺變得很大。這幾臺都是把固化劑吹開就恢復正常了。
現在考慮有以下幾種可能:
1.固化時攪拌不均勻、未完全固化。不過用搖表單獨測量A份和B份都絕緣很好的,難道混在一起未完全固化就會產生漏電和短路。
2.固化時潮氣進入。
3.固化劑性能太差。
4.詢問了一個專業人士,說可能高溫開裂導致絕緣不平衡產生漏電。拆開過確實發現有些裂縫。
哎,現在都是固化問題,至今還未發現其他質量問題。
順便給大家提個醒啊,東西不能隨便亂固化啊,固化工藝很重要。
現在的灌封很多都是冷混合-發熱-固化-冷卻的過程,出問題的根源還是混合,倘若混合不均勻,后面的過程都是不受控的。
均勻的時候,熱也平衡了,大家都相安無事,不均勻的時候,就會存在擠壓和收縮不同步。
我不說配比的問題,因為個人覺得即使配比再爛,也是可控的可以判斷的。